По наводке нашего коллеги MEG приобрёл для тестирования на
TMC2100 шаговые двигатели
GZGW09.
Что я от них ожидал? Снижения Vref на драйвере шагового двигателя для снижения температуры на чипе драйвера, за счёт низкого тока (0,8А) требуемого двигателем.
Что я получил. Двигатель как на фото. Провода длиной 118 см с не подходящим для RAMPS 1.4 штекером. Длина двигателя 33,5 мм - это самый мелкий двигатель, из тех, что у меня есть.
Испытания. Поставил на экструдер, вместо свистящего
4402. Двигатель
4402 (1,3А) работал на Vref 0,8В и умеренно грелся. На
GZGW09 решил поставить радикально Vref 0,45В - сразу пошли пропуски; 0,65В - тоже пропуски; 0,8В - при резком выдавливании, нормальном для
4402, пропуски есть, на рабочем выдавливании
ABS через
E3D-v6 пропусков нет. По ощущениям двигатель не прогревается даже до 40 градусов (5 часов печати). Не свистит.
Предварительный вывод. Не понял логику настройки Vref на оригинальном
TMC2100 - похоже любой двигатель будет нормально работать на Vref 1В. Двигатель мне понравился низкой температурой на корпусе. Не известно, потянет ли он печать PLA прутком, который требует большой мощности от экструдера. Шума от экструдера вообще не слышу.
Возможно в будущем протестирую эти двигатели на XY. Надеюсь на снижение уровня вибраций (по сравнению с 811) в паре с низкой температурой корпуса.